【導讀】經常上 MK 的網站看飛行錄相,四軸飛行起來穩定性真好,簡直是酷斃了。最終沒能抵制住誘惑,沖動之下決定自已也做個來玩玩。從網上收集資料,一切從 0 起步。經歷了幾個月的走走停停,現在已陸續完成了無刷電調、四軸機架、遙控器多通道改造、IMU 模塊、飛控板設計制作。現小有成果,公布出來和大家交流交流,以資進步。
由于水平所限,只熟悉和使用 51 架構的 MCU,系統的所有模塊都是架構在 C8051F 的基礎上。但四軸所涉及的原理、控制理論都是一樣的原理,希望各位童鞋不吝賜教,多多指導,謝謝!!!
從舊貨攤買的兩個硬盤

費了九牛二虎之力,最后改造一個拆手機用的起子,搞定了。

機架打算用現有的電直尾管和管座配上硬盤片構成,電機用新西達 2212 KV930,兩正兩反的槳用口碑不錯的德國 EPP1045 。
固定電直尾管的座子,好貴呀!

固定電直尾管的座子,好貴呀!

和到手的電機、尾管合張照。

外加工的 4 個電機安裝座。

機體主要部分完成。

加工機架的得力工具。

EPP1045

一正一反。

和市場上3塊錢一個的正槳對比。

用電機原配的槳保護器固定兩葉槳。

焊上香蕉頭,感覺重量不小,拆除前留個影。

電機安裝固定方式。

機架整體結構。

平視角度,很有型吧!

整機完成效果圖。

好了,機架完成了。接下來是遙控器的改造時間 , 買了個又便宜又大塊的 FT06-C,準備先把 6 通改到8 通,增加兩個比例通道,并且配上 LCD 液晶屏,用來顯示控的相關參數。控的高頻頭還留用,PPM 編碼板整個換掉它。
準備拿來折騰的天地飛。

FT06-C 內部結構。

在這個位置加個 LCD 屏。

打回來的樣板,這樣做省錢。

為裁板專門買的勾刀。

花了一個多小時時間,搞定!

拆掉 FT06-C 控的原裝 PPM 板。

比下位置,很正點:)。

FT06-C 的這個位置,剛好能放進一個 5110 屏。

液晶屏的 PCB 板。

預期效果。

PPM 控制板焊接完工

看背面。底部電源走線,被工廠做板時移錯了位置E。

新到手的 5110LCD 屏。

布線時未注意,搞反了液晶的方向:-(

液晶屏點亮成功。

效果怎樣:)

安裝右邊電位器。

右邊

安裝左邊電位器。

左邊

液晶、電位器的連線。

增加的兩個電位器。

旋鈕安裝好的樣子

增加的電位器旋鈕高度。

工程模式,校準搖桿中立點。

工作時,顯示前 6 個通道的 PPM 有效值。

從接收機輸出測得的 8 通道 PPM 波形。

在 G3.5 中試飛測試。
航拍一定要注意安全,航拍器摔壞的損失大,是一方面,另一方面,航拍器如果出現故障墜落,就可能會對人造成嚴重危險。相比直升飛機機械部分多,故障點多,槳翼大,總體重量大,多軸航拍器,螺旋槳多,機械部分極少,大多是電子設備控制,飛行完畢應注意檢修。“螺旋槳之間是有氣流影響的,高頻振動下,螺旋槳難免斷裂,那么就會發生“射槳”情況,斷裂的槳飛出去,跟樹葉差不多沒什么損害。但是,飛行器會失去平衡,導致墜機。”如果在較高的高度發現“射槳”,可以馬上推油門,由于力的作用,這樣就可以減小飛行器下降的速度。